? ? ? ? C公司是全球主要的商用投影機代工生產(chǎn)企業(yè),月生產(chǎn)數(shù)量8萬臺。主要加工工藝為:前道SMT、光機生產(chǎn),主線組裝測試、包裝。隨著需求增加,迫切需要提升包裝段產(chǎn)能。
項目首先進行了產(chǎn)品的P-0分析,明確了對產(chǎn)量大的產(chǎn)品進行優(yōu)先改善。后采用魚骨圖針對影響產(chǎn)能的原因進行了分析,明確了改善方向。
? ? ? ? 改善分以下步驟實施:首先進行了連線生產(chǎn)作業(yè),將線外作業(yè)調(diào)整至線上,減少了搬運時間浪費,縮短了生產(chǎn)節(jié)拍,同時減輕了員工疲勞。其次,針對工序分配不均造成線平衡率低的問題,對每個工序進行工時測定及作業(yè)內(nèi)容優(yōu)化使線平衡率提升20%,生產(chǎn)的CT也大幅降低。然后,針對生產(chǎn)節(jié)奏混亂的問題,引入節(jié)拍器,穩(wěn)定生產(chǎn)速度。最后將上述改善固化為管理制度和要求,并通過培訓強化落實。
? ? ? ? 該精益項目實施后,每人每小時產(chǎn)能提升48%,人力、廠房、設(shè)備等投資減少,綜合降本成效顯著。